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×××装备制造公司审核案例

来源:全国认证服务信息网 分类:9001质量管理体系 发布时间:2021-12-29 点击:266 分享:

推荐机构:江苏九州认证公司

认证类型:质量管理体系

认证人员:贡连虎

一、案例背景介绍

1、公司介绍

××装备制造公司,主要产品为“军/民用雷达天线底座及其他钢结构件”。 

2、产品分析

雷达天线主要在室外工作,其底座产品应具备三个特性;一是要强度足够,二是尺寸精度要求高,三是有针对天气、海洋的有“三防”要求等,其制造工艺以大件精密机械加工和精确组装焊接为主,辅以 “表面处理”等。

3、产品生产流程

下料→机械件加工→预焊→校正→组焊(特殊过程)→打磨→“必要时”组件精机械加工→预装→表面处理(外包)→验收交付。

4、二车间(焊装车间)介绍

二车间承担公司产品焊接及部、组件预拼装过程,工作场地约 3000 ㎡,加工设备主要有“交直流电焊机/NBC-150 二氧化碳半自动焊机/,埋弧焊机等焊接设备 20 余台以及相应的钣金加工设备和必要的焊接工装等。焊接件产品的材料大多为35钢、65Mn等结构件材质。生产中以气体保护焊为主,辅以其他焊接方法。

二、审核策划

该公司于 2012 年 7 月向江苏九州提出 QMS 认证申请。本次认证范围为“天线底座及钢构件”加工。

按先期策划以及一阶段审核结果,江苏九州指派审核组于 2012 年 11 月 13 日到 11

月 14 日进行二阶段现场审核。

三、审核过程

作为现场审核人员,在管理室(现场几张办公桌联在一起)首先与相关人员进行沟通,了解车间人员分工、生产任务安排、产品检验、设备管理、工作环境等“人、机、

料、法、环”等相关情况,查看生产策划相关内容(生产策划主要有公司生技部负责)后,由车间主任和技术员陪同,按加工流程从生产起始节点岗(一车间产品转接岗或本车间下料钣金岗)直至结束节点岗(预拼装岗)巡视工作。观察及询问“人、机、料、法、环”控制情况,包括检查技术文件有效性,检查产品过程检验情况以及不合格如何控制情况;检查“产品标识/防护”情况;检查设备(含工装)管理情况及安全操作,检查“计量器具/特种设备”年检有效性及“特种人员持证上岗”;检查顾客财产保护情况以及员工工作防护情况等,并做记录。

四、审核发现

当巡视到“焊接打磨”工序点时,发现焊接缝高低不一,焊缝表面有大量微小气泡或氧化皮严重,工人除焊渣打磨工作量较大,感觉为异常,随及到上一工序“焊接”复看,设备为 NCB-150/CO2 保护焊机,设备上仪器指针显示的电流、电压值均在规定范围,焊丝牌号、直径、丝走速等亦符合工艺参数规定且焊工均经考核,又进一步观察设备旁 CO2 气瓶上气压表指示值,发现数值的差异性较大。

再进一步查看当班人员所用的《焊接作业工艺规程》发现其焊接工艺参数仅列出了 “电流/电压/焊丝牌号及规格以及送丝速度”,未能将“给气量”作为焊接参数列出,接着又询问操作人员给气量如何控制,焊工介绍为自行调节,只要焊牢固就行。与焊接工艺员沟通亦不清楚“给气量”究竟对焊接质量有多大影响。又追踪查看“焊接工序确认记录其确认的“法”亦是指《焊接作业工艺规程》。

五、审核沟通及问题分析

在末次会上自己将焊接知识作了一番简单介绍,着重介绍“CO2 保护焊”有别于“普通交/直流焊”的特点,强调了 CO2“给气量”大小会直接影响焊接可靠性及焊缝表面质量,分析了工件产生麻点(小气泡)是给气量小,未能将空气中有害杂质(S 等)完全隔断,透进来 S 物质遇高温产生 SO2 气泡等情况,气泡多势必会增加打磨工作量,作为改进建议,提请企业重视“给气量”工艺参数的确定。

六、改进情况

受审核方从高层到普通人员听了均感触很深,在了解到“给气量”大小重要性后,高管当场表示尽快安排试验找出最佳参数,完善焊接工艺,以减少打磨工作量,节约生产成本。

事后了解公司己将“给气量”纳入工艺参数。车间调度人员统计,按给定“给气量”工艺参数作业后,其人工打磨工作量减少了 10%,焊缝外观合格率提高 2 个百分点。

附表1 改进前《焊接工艺规程》

附表2 改进后《焊接工艺规程》

附表3 改进前《焊接质量统计分析表》统计期限:2012.09.01—2012.12.30

焊缝一次交检合格率

焊缝返修率

焊接工艺纪律执行

用户反馈有关焊缝质量意见

监检机构反映焊缝质量意见

上次存在问题对策措施的效果

备注

本季度共生产台

焊缝外观一次合格率

焊缝无损检测一次合格率

总拍片数

返修片数

指标

%

实绩


指标

%

实绩

指标

%

实绩

157

0

3

0

指标

%

实绩

100



85

95.2

98.5

99.

8

100

100

附表4 改进后《焊接质量统计分析表》

统计期限:2013.01.01—2013.03.30

焊缝一次交检合格率

焊缝返修率

焊接工艺纪律执行

用户反馈有关焊缝质量意见

监检机构反映焊缝质量意见

上次存在问题对策措施的效果

备注

本季度共生产台

焊缝外观一次合格率

焊缝无损检测一次合格率

总拍片数

返修片数

指标

%

实绩


指标

%

实绩

指标

%

实绩

157

0

3

0

指标

%

实绩

100



85

97..

1

98.5

99.

88

100

100

七、一点体会

本案例中从“打磨工作量大”寻找问题产生根源并帮助企业分析改进。仅是一个小的发现和一点改进建议,企业产生的效益亦不是很大,但企业是非常欢迎的。只要用心审核,仔细发现,并用所学所掌握的知识,帮助企业解决一些问题,本着“真诚服务”的理念,就会实现“审核增值”目的。

汇报人:贡连虎

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